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FST型
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火焰山
FST型
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改下部撒料为上部撒料,不仅结构紧凑、而且解决了传动主轴过长,主轴容易折断、下部轴承易坏的缺陷。
本产品广泛用于水泥、电力、冶金、矿山、化工、制药等行业。
本产品广泛用于水泥、电力、冶金、矿山、化工、制药等行业。
产品名称:高效涡流三分离选粉机
产品简介:改下部撒料为上部撒料,不仅结构紧凑、而且解决了传动主轴过长,主轴容易折断、下部轴承易坏的缺陷。
应用范围:本产品广泛用于水泥、电力、冶金、矿山、化工、制药等行业。
FST型三分离选粉机作为第二代选粉机和第三代选粉机之间的过渡产品,在许多中小型粉磨系统中取得了不错的效果,但在其应用中也存在一些不足,直接影响了选粉机的使用性能。
为此我公司利用技术上的优势对其进行改进,在保持其投资省的基础上,提高其成品收集性能,解决其性能上的短板。
1、改下部撒料为上部撒料,不仅结构紧凑、而且解决了传动主轴过长,主轴容易折断、下部轴承易坏的缺陷。
2、采用全旁路旋风除尘器作为成品收集装置,有较理想的气、粉分离运动,消除了普通旋风除尘器的二次扬尘现象,成品收集效率可达93%左右,而普通的旋风除尘器成品收集效率为85%左右。
3、对选粉区的优化设计,**限消除了含尘气体上升过程中的速度阶梯对分级效果的影响,分级精度高。
4、对易磨损部位采用内衬耐磨钢板、粘贴耐磨陶瓷。使用寿命大大延长。
型号 |
产品细度 |
处理风量 |
转 速 |
电机功率 |
**处理风量(t/h) |
产量 (t/h) |
FST250 |
0~3 |
15000 |
250~500 |
11 |
50 |
10~18 |
FST350 |
0~3 |
21000 |
220~450 |
18.5 |
90 |
15~28 |
FST500 |
0~3 |
30000 |
180~400 |
22 |
120 |
20~40 |
FST750 |
0~3 |
45000 |
160~340 |
30 |
150 |
30~50 |
FST1000 |
0~3 |
60000 |
130~300 |
37 |
210 |
40~70 |
FST1250 |
0~3 |
75000 |
130~280 |
45 |
250 |
50~85 |
FST1500 |
0~3 |
90000 |
130~260 |
55 |
300 |
75~100 |
FST1750 |
0~3 |
105000 |
120~250 |
75 |
360 |
85~120 |
FST2000 |
0~3 |
120000 |
120~240 |
75 |
420 |
110~140 |
FST2500 |
0~3 |
150000 |
110~200 |
90 |
520 |
130~170 |
FST3000 |
0~3 |
180000 |
110~180 |
110 |
600 |
150~200 |
本产品广泛用于水泥、电力、冶金、矿山、化工、制药等行业。
物料名称:水泥
成品产量:68吨
细度要求:45微米筛余6-8%
客户要求:烘干、分选、现场扬尘处理
该项目现场在中国建材集团,该水泥磨生产线是由我司技术中心设计整套工艺,包括物料的分选、提升、输送、及现场扬尘点的治理收集,该生产线设计成品产量为68吨,该生产线2013年十二月中旬签定,日前已安装调试工作已圆满完成,得到客户的好评。
我司技术中心可以为您提供一对一的工艺设计,突破原有的工艺流程,灵活变通,单独为您打造您心目中*想要的生产线。
改造情况
1.原来的技术指标
水泥产量:52吨/时,粉磨电耗49KWH/T水泥
水泥比表面积:320-330m2/kg
2.改造内容及成本
磨内结构采用防堵技术改造,解决磨内堵料和工艺参数的不合理。选粉机采用不同切割粒径技术改造,拉宽水泥颗粒分布,提高水泥比表面积,改善水泥性能。
系统投资:磨内结构48万元,选粉机改造20万元,安装22万元。合计投资90万元。
改造后的经济技术指标
产量提高到68吨/时;
水泥比表面积为340-360m2/kg;
混合材增加3%(相当于熟料减少3%)"
改造后的效益核算
改造后的水泥粉磨电耗受益:
49KWH/t×52吨/时÷68吨/时=37.5KWH/t 按电费0.5元/度,年水泥产量400000吨计,年节约电费 0.5×(49-37.5)×400000=2300000(元)
改造后节省熟料受益:
矿渣和熟料差价按120元计,水泥年产量按400000吨算,年节省熟料费用为120×400000×3%=1440000(元)
投资回收期:
改造后年节省电费和熟料费用为3740000元,投资回收期为900000÷3740000=0.24(年)折合3个月收回全部投资,3个月后为全受益.